韩建:工匠精神追求者
在湖北银鹭食品有限公司,有这么一个人,他用不懈的努力和令人信服的手艺,把本职工作做到了极致,完成了颗粒清洗、瓶口残留、止旋刀三大项目的技术攻关,使该公司三个无菌罐装项目的关键技术达到全国同行业先进水平。他就是该公司无菌冷灌装厂机组组长——韩建。
今年34岁的韩建是山西大同人,11年前,韩建大学毕业后怀着勇攀技艺高峰的梦想,走上银鹭食品集团无菌冷灌装的工作岗位。对所从事的机组技术工作,他有着天然的敬畏之心,他说,这源自一种追求。
穿梭在嗡嗡响个不停的厂区,韩建觉得很充实,每天都仔细观察所有机械部件运转情况,认真排查分析机组运行故障。他总是带着问题在实践中找答案,一边工作一边摸索总结,这些年得出了20多条适用无菌冷灌装的日常工作经验。
“一些小的化妆品都到海外去购买,说明我们精工产品在优良品质和设计方面还做得不够好,所以我们一门心思搞制造,追求品质。”韩建直言道。
2016年初,公司决定投产一款叫做活粒GO的颗粒产品,这一产品技术在全球都算得上首创。开始试产时,出现了灌装阀颗粒残留问题。韩建查阅大量资料,根据所学专业知识,反复观察,终于发现这一问题是由灌装阀机械结构造成的。问题不解决,会严重影响产品质量,甚至破坏无菌生产环境。
于是,韩建开始了一次次的大胆试验,从实践到理论再到实践,他终于找到了“对灌装阀的导流柱进行分段切割”的办法。这一突破,既能保证灌装效果,又能对颗粒进行切割,避免了颗粒卡顿形成残留的问题。
“在日常工作中发现了问题,遇到难题时,要勇敢地去面对,去找到它们的根本点、关键点所在,然后找到好的方案去解决它。”韩建快言快语。
2016年4月,公司成功投产“38口”系列产品。韩建在工作中发现,由于“38口”瓶口大,产品在灌装传递过程中经常溅出瓶口,造成汤汁残留且不易冲洗。问题如不及时解决,就会导致产品在瓶口发霉,甚至会引发产品变质报废。
经过仔细观察分析,他发现产品传递过程中的轻微抖动,是造成旋盖前汤汁溅出的根本原因。“模具差了两毫米。经过我们研究论证,对模具进行改造,然后把它提升到更高的精度。”韩建至今记忆犹新。
韩建向公司提出“对模具间隙进行精密调整”的方案,得到公司领导及同事们的肯定。此项技术难题的攻克,最大限度保证了产品的生产效率与无菌安全性,目前产能从原来的3.6万瓶/小时提升到了4.2万瓶/小时。
技无止境,韩建又发现,“38口”系列产品在旋盖过程中出现支撑环被顶伤,造成产品外观缺陷。为了解决这一技术难题,韩建通过对瓶身结构进行分析,找到问题的症结。“原有的止旋刀尖改成平口的刀尖,并且把刀尖数量增加一倍,从三齿改成六齿,彻底解决了这个问题。”
功夫不负有心人。韩建所面对的“颗粒清洗改善项目”、“瓶口残留改善及效率提升项目”、“止旋刀改善项目”,一个个技术难关被攻克,技术攻关成效显著,大大促进企业产能提升。韩建也年年被银鹭集团授予“技术能手”“技术标兵”等称号。2017年12月,韩建被评为山阴新闻网市首届十大“山阴新闻网工匠”。
在荣誉面前,韩建更看重工匠精神。他坦率地说:“我就想为精工产品的传承发展尽我的绵薄之力,我认为工匠精神是我们技术工作者技艺传承和发展的根本条件。”